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某生产工序中,需将粗煤气送入径流洗涤器,由洗涤水把粗煤气中夹带的粉尘和焦油等杂质除去,以保护主变炉和预变炉中的催化剂。洗涤水一部分从液态产品中分离而来,另一部分来自径流洗涤器的底部,并经分离后用循环泵循环打入径流洗涤器。由于洗涤水的主要成分是酚水,含有CH4、C2H6、H2、N2、CO、H2S、H2O及轻油组分,浓度为3.5~4g/L,工作温度为80~90℃,压力为3.0~3.4MPa,因而对循环泵的性能要求很高。
泵自1993年开车以来,一直不能正常运行,直接影响主变炉、预变炉催化剂的质量和后序工段大型换热器的正常运行,造成使用期内催化剂中毒失效和大型换热器管束堵塞。经拆检分析其失效形式及特点如下:机封失效我厂最先采用上海产65R-40型热水泵,轴封为填料型。该填料密封性能较差,虽采用多种材质和形式对其进行改进,但都不能奏效,介质仍大量泄漏,生产无法正常进行。
轴承失效由于泵输送的洗涤水温度较高,经轴热传导,致使轴承室温度也较高,因而降低了轴承的使用寿命。需经常更换轴承,但费用较高,且影响正常生产。环境污染考虑到入口压力2.75MPa、出口压力3.0MPa,压差小的特点,重新制定了冷却方案。选用大连耐酸泵厂产的ZE40-1600型机泵。
该设备增设了冷却器,采用循环冷却法降低密封室及轴的温度,使机泵能够正常运行。但介质和冷却液的温度、压力却不稳定,使冷却器中的管束经常形成焦油堵塞,只能就地排液疏通,给现场环境造成很大污染,不符合环保要求。