氯碱厂260焚烧炉运行时出现炉膛压力波动较大,同时风机流量持续下降,经过多次现场检查,判断列管出现堵塞现象,决定尽快停车检修,计划检修时间90小时。
他们制定科学的检修方案,停、开车方案,特别对安全环保停车列出详细的操作步骤。6月10日14点,职工开始按照环保停车要求进行逐项操作,15点30分停车,实现了安全环保停车的目的。
白天气温居高不下,炉膛、急冷换热器降温速度慢,车间充分优化降温方案,利用夜间气温相对偏低的特点,加快降温速度,为检修争取了时间。
检修中,施工单位严格按照检修方案进行,对造成列管堵塞的附着物进行清理,职工冒着近40摄氏度的高温进行现场安全监护,尽职尽责,检修快速推进。6月13日13点顺利完成检修,进入开车阶段。
氯乙烯车间严格按照焚烧炉开车标准程序作业法,班组在车间领导、技术人员的指挥下,逐一检查落实开车条件,关导淋、通流程、提液位、建立循环、开风机、点火升温,近40摄氏度的高温烈日下,职工陆建军、李勇刚、陈朴等工装虽早已湿透数次,但是没有一个人退缩,一项项操作按部就班。
6月13日14点45分,260焚烧单元一次开车成功,提前20小时顺利完成焚烧单元检修任务,为高负荷生产争取了时间。