7月25日,江苏油田采油一厂兴化采油管理区瓦6计量站至瓦6接转站输油干线内衬修复改造后正式投入运行。
该干线始建于2005年,采用三管伴热流程工艺,因为年代久长严重腐蚀穿孔,无法为瓦6计量站周边油井提供伴热保温。为保证原油正常生产,今年初,该计量站彻底停用原流程,改用车拉油方式把此地原油转运至瓦6接转站。瓦6计量站日产液量95立方米,平均每天需要罐车转运5趟,运输成本居高不下成了管辖属地兴化管理区的一块“心病”。
基层提出的难题,就是机关帮扶的课题。很快,该厂工程技术科牵头组织现场会审,拟计划新建一条输油管线将计量站原油输送到接转站。近年来,随着兴化地方经济的发展,曾有15年历史的老管线周边,垛田、民房、鱼虾塘环绕,高家荡生态水源保护区更是近在咫尺。如果重新铺设输油管道则面临安评、环评、航评、道路征用等多项资质申请,工程造价更是高昂。
能不能依靠老干线重新架构起新的原油通道?工程技术科打破传统思维模式,开展可行性论证,决定利用原管线,不改变原路由的基础上,采用管中内衬穿管技术修复旧管网。经过多次筛选,技术人员最终选择一种摩擦阻力小、耐磨性能好的高压复合软管,这种材质抗腐蚀性好、抗压性强,管道内部光滑,能够减缓结垢,且输送能力强。相比钢制管道,该内衬软管技术造价也便宜很多。
在一个多月的紧张施工中,技术人员冒着高温酷暑跟踪作业进度,全程把关内衬穿管工程质量。两座站库管网修复路程1.8公里,中间要穿过33个弯头。施工人员根据穿越弯头的难度,将33个弯头优化成10个施工段,通过断点牵引的方式,把连续软管折叠成U型,穿插到修复管道内,与原管道紧密贴合,大大降低了施工成本,保障了管道的合格率。
目前,管输压力由过去的1兆帕降至0.6兆帕,运行平稳。
据悉,此次内衬穿管成功修复旧管网,累计节约管线新建投资成本,以及动力费、罐车转运费150万元。
该厂原油集输管网大多处于村庄、农田等水网密集地,面对日益严峻的安全环保态势,下一步,工程技术科将推广成熟的内衬穿管技术,运用到更多的老旧管网修复中,进一步减少工程投资成本,降低安全环保风险。(赵海燕)