截住“长流水”
在最近的三次厂月度工作会议上,厂长每次都指出一处长流水问题,同时提出一个水优化方案,直指水管理的薄弱环节。经测算,单是他提出的背压式汽轮机汽封冷凝器冷凝长流水回用这一项,一年可节约1万吨左右的取水。厂长提出后,该措施已落实并见到成效。
借到“外来水”
为化解新鲜水用量的困扰,炼油厂将目标转向周边兄弟单位的排水。从今年初开始,经多方协调,实施了将橡胶厂排海水引入炼油厂第二催化裂化、第三催化裂化脱硫脱硝装置优化项目,解决了用水困境,盘活了水资源。
接入“增效水”
炼油厂加强水降损、控量的过程管控,组织实施了联合装置溢流凝结水回用、加氢裂化装置高压注水中净化水的掺用等方案,并实施机泵自冲洗水冷器循环水排水,由含油污水系统改至循环水重力回水项目,进一步实现了节水减排增效的目标。
解决“排污水”
炼油厂细致梳理各排放口水的品质,同时对检测污水组分实施优化,将一净化排海水引入气柜,让两套焦化装置对这些水进行回用,推进二催化烟气脱硫脱硝装置引入部分北区大明沟污水,代替除盐水项目的实施,以降低除盐水的消耗。
从年初开始,炼油厂成立节水减排优化组,根据去年用水量、污水生成量等重新核算2019年各项用水、排污指标,督促各装置水的治理和管理,降低水消耗。各科室、车间以及创新创效工作室等都纷纷建言献策,提出节水方案,人人争当“节水明星”,通过上述多项措施,推动水资源有效利用,节水效果显著,有力助推了绿色企业创建。